改善前とでは雲泥の差があります!!!
(手放しでもホバリング可能?な位に安定しました、改善前は蛇を切ると修正蛇が更にその修正蛇という風に悪循環で安定しませんでした、良く飛行させていたものだと思います!!!)
”謎の回路”を組み込みやっと安定した、変換コネクタ部込みで0.9g
受信機に取付けた状態
リポ1セル3.7Vにてサーボの動作が完全になった
今までは機体が小さくなるとチョコチョコと動きせわしないほど安定性が無いのは「機体のせい」と決めつけていました、がようやく原因が解り対策できました、これから再度今まで作った小さい機体にも挑戦してみます。


と言う事ですか?
サーボによっては3個必要かも!!